11月4日,霍州煤电霍宝干河煤矿公司首台自主维修的回采链轮顺利完成,为公司一次性节约维修费用7.5万元。这是该公司贯彻执行tpm全员自主维护管理制度以来取得的又一突破性进展。
长期以来,由于公司设备检修技术相对薄弱、设备维修硬件设施欠缺,在维修大型机电设备方面,大多需要委外修理,耗时长、费用高,单是每年委外维修的回采链轮、转载机链轮就有10余台,维修费用近百万元。
为了节约资金,同时提高队伍的检修能力,9月初,霍州煤电霍宝干河煤矿公司成立了由机分厂厂长、主管技术员、检修组长组成的技术攻关小组,多次到兄弟单位取经学习,并针对该公司实际仔细琢磨、反复试验,利用20#钢板、6寸厚皮钢管和50mm可伸缩油缸,自制加工完成了一台设备检修压力机,并且通过对已损坏的转载链轮、回采链轮进行反复测量与试验,克服了一个又一个难题,最终总结出了一套从拆卸、擦洗、安装到调试的成功经验并加以推广应用,且达到了检修一台回采链轮从需一周时间缩短至三天的维修效率,为其他设备的检修工作打下了良好基础。
在重点检修回采链轮的基础上,该公司还利用自制加工的压力机,成功维修了160型综掘机悬臂段,为企业节资10万元。目前,切割头、减速器等设备的自主检修工作也被提上了日程,技术攻关小组将全力进行攻坚,为该公司节支降耗贡献力量。