思想上的奋斗是勤于动脑,行动上的奋斗是手勤脚快。7个人、33天,西山煤电机电厂常规回转钻机定向化改造的成功,为广大干部职工提供了思想奋斗、行动奋斗,艰苦奋斗的样本。
8月18日,凌晨12:40,夏夜微凉,风清蝉噪。
七个身影暂停忙碌,挺拔站立。面前一台钻机嗡嗡运作,声音平缓,动作稳定。
七张古铜色的脸相视一笑。“钻机试验成功!”机电厂辅助运输车间副主任李阳阳用微信给机电厂生产副厂长、辅助运输修理车间主任赵光明发出信息。
一个多月前,李阳阳望着“瘫痪”在眼前的“铁疙瘩”,不敢想象能够完成钻机定向化改造。
钻机是矿井开采过程中经常用的机械设备,西山煤电大多数矿井的钻机存在购买时间早,轨迹不可控、无效进尺多、钻孔深度小等问题,经常影响正常工作。
要推进智能化开采,钻机定向化改造势在必行。技术出身的赵光明很早就嗅到了钻机定向化改造的需求。他四处奔走,终于把常规回转钻机定向化改造项目拿到手中。“钻机的定向化改造在行业中也是刚刚起步,并没有可以参考的成功案例。”赵光明说。
7个人、一个月、一个没有可参考的项目……
“我有信心,这支队伍有丰富的钻机修理经验,技术员王广桢是辽宁工程技术学院研究生。”赵光明笑了笑:“厂里鼓励创新,他们大胆干,风险厂里担。”
“刚刚接到任务有点犯难,单把旧机翻新就是一项艰巨任务,很多配件都买不到了。”李阳阳说。这台需要改造的钻机生产时间是2006年。
技术研发、旧机翻新同时行动。王广桢负责技术,李阳阳带领其他5名职工开始旧机翻新。
“光是液压系统就调整设计了十多次。”机电厂设计研究院技术员王广桢回忆起来清晰可见:“每天有想法就跟李阳阳交流,做好位置预留、系统调整。”
配件买不到,自己做!厂家发货时间晚,自己做!新旧系统难以匹配,自己设计!
“这台新机子是买的吧?”西山煤电屯兰矿抽采区副区长杨波在观看项目进展时疑惑道。
33天,33次晚上11点以后回家,换来的是大家的认可,技术的突破——钻孔过程可显示轨迹数据和轨迹曲线,并能实时调整,降低废孔率;采用回转钻进和螺杆钻进相结合的复合钻进方式,有效进尺得到保证。
“据了解,现在一台4000d型定向钻机采购价380万元左右。一座矿井按照3-5台钻机来算,常规钻机定向化改造能为企业节省资金数亿元。”李阳阳说。