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发布时间: 2017-05-24 09:42:10     作者:杨光洲      来源:山西焦煤网      点击次数:

近日,山西焦煤运城盐化贵州南风加大企业绿色发展步伐,不断加强技术改造,实施节能减排改造项目取得了显著的阶段性成果,仅洗衣粉生产余热回收项目,年可节约费用60余万元,同时提升了环保建设成效。

该公司洗衣粉车间开车生产时有大量的余热随尾气排出,通过监测其温度大约为90℃,风量为75000m³/h。一般喷粉前半小时开始进行烘塔,开始烘塔时,就产生尾气外排,既造成热能浪费,同时尾气中夹带的粉尘、二氧化硫等对大气造成污染,增加了废气治理难度。为有效利用能源和推动环保建设,山西焦煤运城盐化贵州南风成立专项技术改造小组,通过对项目进行多次论证,完成了尾气余热回收装置和尾气喷淋除尘装置两套设备的制作安装,利用尾气余热加热熔化生产洗衣粉使用的原料——非离子(aeo—9),同时增加喷淋除尘装置,用污水站处理后的中水(碱性)对最后排空的尾气进行喷淋,在消除尾气粉尘的同时吸收部分二氧化硫,从而达到净化尾气的作用,喷淋后的水温度在50℃左右,再回收用于洗衣粉的配料。

项目于2月3日开始运行,运行3个月来,效果非常显著,由于利用回收的余热对aeo—9、工艺水进行加热,月节约蒸汽100吨,年节约蒸汽1200吨;喷淋除尘装置每年能处理尾气粉尘165×106m³。同时使用余热加热后,原料aeo—9铁桶包装改为槽车发运直接入罐,节约了aeo—9原料铁桶包装成本,减少了操作工推桶装aeo—9进入烘房的劳动强度和安全隐患;喷淋除尘装置也有效回收了细粉,项目年创效60余万元。项目运行后,不仅节约了能耗,而且降低了尾气粉尘含量,提高了尾气排放的洁净度,有效解决了粉尘、二氧化硫的外排问题。

责任编辑:梁宜文



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