10月18日傍晚,山西焦煤汾西矿业设备修造厂综机制修车间职工正打扫卫生,准备下班。突然,一阵手机铃声在采掘二组响起,原来是30公里外的高阳煤矿出现了紧急情况——“受伤”的三一牌掘进机的悬臂段正在出井,随即运往车间。综机制修车间闻令而动,立刻成立突击组,迎接“伤员”。
当晚10时,“伤员”抵达。根据高阳矿技术维修人员对悬臂段“病情”的描述,突击组初步 “诊断”是浮动油封出现故障。
突击组逐一拆解炮头、盘根组件,在清理淤泥时发现了浮动油封的残渣,浮动座磨损严重、无法使用,煤机库又无配件。突击组决定采用现有备件与炮头组装进行生产。
翌日一早,突击组相关负责人贾富明便把新方案移交至采掘一组,要求进行试装备件与磨损严重的同款炮头组装。采掘一组反复打磨、调试,终于搞定了装备,并交待矿方采购新炮头的尺寸大小。
晚上,新采购来的炮头被送至车间。经过几次试装和测量,技术员发现炮头型号与备件不符,无法安装。通过几个小时的沟通,技术员决定将新炮头送往该厂设备制修车间机加组,镗洗炮头内径,做到两种型号悬臂段通用。
第三天黎明时分,“轰隆隆”的机械声拉开新一天的序幕。连夜拉往设备制修车间的新炮头已四平八稳地固定在了镗洗床上,准备开刀。只见设备制修车间机加组刘鹏手法娴熟,炮头内壁在刀头的旋转下一点点扩大,向炮头深处挺进。由于炮头母材采用的是高强度耐磨型锰钢,刀削加工性能差,只能采取少进刀、多次刀削的方式加工。当晚9时30分,终于停刀,下台。已等待多时的综机制修车间职工分工协作,吊装、转运、调试、装配,紧张有序。终于,在当晚11时多,已修好的悬臂段装车前往矿井作业面,继续为国家能源生产 “服役”。