高海明现在是山西焦化焦化厂输焦车间的副主任。多年来,他扎根一线,一步一个脚印,以出众的干劲、闯劲、钻劲脱颖而出,使自己的人生价值在奋斗中绽放光芒。他主张实施的岗位标准化管理经验,得到全面推广;他推行的岗位操作法,彻底打破了影响产品质量的瓶颈。他先后参与10余项技术攻关,为公司创效达百万余元,多次荣获“公司劳模”“先进生产者”“优秀共产党员”等称号。他是山西焦煤“劳动模范”“最美一线员工”。今年5月,他又被推荐为全省煤炭系统“劳动模范”。
干——永不退缩
2000年,走出军营的高海明被分配到山西焦化焦化厂输焦车间,成为一名皮带操作工。每天与皮带、焦炭、粉尘打交道,心里喊过苦、叫过累,但军人的绝对服从、敢于担当的品质又时时砥砺他不断往前冲。
输焦车间担负着山西焦化焦化厂三个炼焦车间的焦炭输送任务,战线长、岗位分散,职工需每天穿梭在6000余米的皮带和44个岗位上进行巡检维护,寒来暑往,循环往复。 “既来之,则安之。”高海明以学徒工的身份,开始在皮带岗位摸爬滚打。师傅告诉他:“别看只是个普通的皮带岗位,要是能掌握技能,那就是岗位大拿了。”师傅的话,高海明记在心里。
熟悉皮带岗位的职工都知道,那些旮旯里走一圈儿,脸一定是黑的,衣服一定是脏的。在这中间,有的职工因环境艰苦调走了。但高海明坚持了下来,他跑现场、勤摸索,别人不干的活,他干,别人不去的地方,他去。
天道酬勤。两年后,高海明以扎实的功底脱颖而出,被任命为值班长。每天7时,他准时参加车间交接班会、了解生产情况、开早调会后,便开始了一天的巡检工作。每天5公里的巡检,高海明雷打不动地坚持。就连孩子中考,高海明都没有陪伴。
家里的大小事都可以放下,但车间的事从未推卸过。高海明可以因凌晨一个电话就赶到现场;溜槽堵了,钻溜槽少不了他;现场有问题,蹲守分析问题也总有他……
机遇总是光顾于有准备的人,也常常光顾于乐于奉献的人。2007年是高海明在输焦车间的第七个年头,车间总值班长一职落在他肩上,那一刻,身上的担子重了,但他心中的信念更坚定了。
闯——敢为人先
“走到生产一线,走进现场岗位,走近职工群众中。”两年的时间里,高海明经过对皮带运行状况、职工操作程序、焦炭质量等情况的全面摸排,研究摸索出一套优质高效的管理办法,得到山西焦化领导的肯定和好评,并在山西焦化全面推广,成为各生产厂学习效仿的典范。
2009年,高海明建议车间对各岗位安全操作、定置卫生、巡检交接班、清倒筛、托辊更换等多项工作制定相应标准,并将内容制作成版面,悬挂到各操作室的醒目位置。标准制定后,不仅规范了岗位操作程序,改变了现场卫生脏乱差现状,更在一定程度上促进了焦炭产量和质量的提高,实现了岗位管理清单化、程序化、标准化。
山西焦化借鉴高海明提倡的工作清单化、规范化、标准化管理经验,组织各生产厂在输焦车间召开现场会,为各单位现场管理提升做出了样板。
在推广现场先进管理经验的同时,高海明在日常工作中又有了新的发现。他推行的布料岗位先进操作法,彻底解决了焦炭筛分长期不达标的瓶颈难题,使筛分质量大幅提高。仅此一项,每年为企业挽回损失达20余万元。
筛分工序是输焦系统的一道关键工序,筛分质量直接影响企业的主打产品——焦炭的销售。2014年,面对部分产品因筛分质量造成滞销的现状,高海明多次走入现场开展调查研究,找到了解决问题的办法。
布料岗位先进操作法实施以来,避免了大面积焦粉集中入仓,防止了焦炭摔碎及因筛分质量倒运和质量扣款的现象发生。
钻——破解难题
有志者自有千计万计,无志者只感千难万难。不满足于日常工作,高海明向技术攻关项目发起了挑战。
提高大块焦回收率是2015年山西焦化挖潜增效的一项重点工作,山西焦化焦化厂将其界定为技术攻关项目。接到任务后,高海明每天奔波于晾焦台与焦炭装车等现场,边联系质检人员采样比对,边带领班组人员坚守现场观察分析,发现折流往复式溜槽存在焦炭下落高度高、焦炭易摔碎现象。他建议将折流往复式溜槽改造为斜坡式溜槽,确保了焦炭流向的合理性,提升了焦炭大块回收率。在此基础上,高海明重新观察了3个系统激振筛下层筛网布局,提出了缩小部分筛网孔径,将长条状焦块回收至大块焦中的想法。仅这一个小措施就使大块焦回收率提高到87%以上,创效100万元以上。
“技无止境”。多年来,高海明发挥专长,致力于多项技术项目的研究及设备改造,先后带领职工完成输焦系统可逆岗位布料小车线管改造革新,被山西焦化评为“金点子”;他参与完成的多项技术成果荣获山西焦煤技术成果奖。
每个人都有属于自己的梦,高海明把自身追求和企业发展紧密相连,使更多有梦想的人沿着他奋斗的足迹,攀越人生之巅。